PLC 編程中的故障診斷:從信號丟失到程序異常PLC 運行中難免出故障,新手常被 “信號丟了”“程序跑飛” 搞懵,其實只要按 “信號流” 排查,就能快速定位問題。
先解決 “輸入信號丟失”:比如傳感器明明檢測到物體,PLC 輸入燈卻不亮。步查接線:用萬用表測傳感器輸出端,有信號(比如 24V 直流)但 PLC 端子沒電壓,可能是導線斷了或端子松了;傳感器沒輸出,再查傳感器電源(比如有沒有接 24V)和檢測距離(比如光電傳感器離物體太遠)。第二步查程序:如果傳感器有輸出,PLC 輸入燈也亮,但程序里沒觸發(fā)邏輯,可能是 “信號被屏蔽”—— 比如程序里串了一個常閉觸點(如停止按鈕),但這個觸點誤接成了常開,導致信號通不過。比如之前有個案例:輸送帶傳感器信號時有時無,查接線發(fā)現(xiàn)導線接頭氧化,打磨后就正常了。
再處理 “程序異?!保罕热绯绦蛲蝗徊粓?zhí)行,或執(zhí)行結(jié)果不對。步用 “監(jiān)控模式” 看 “邏輯流”:比如寫了 “計數(shù)到 100 報警”,監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)計數(shù)器 C0 到 99 就不漲了,看 C0 的復位端 —— 原來誤接了一個常開觸點(I0.5),而 I0.5 因為接線松動偶爾接通,導致 C0 復位。第二步查 “指令錯誤”:比如三菱里用了 “MOV K10 D0”(把 10 傳到 D0),但誤寫成 “MOV K100 D0”,導致數(shù)值不對;西門子里定時器 T37 設(shè)定值寫成 5(實際 0.5 秒),卻以為是 5 秒,導致延時不對。第三步查 “內(nèi)存溢出”:比如計數(shù)器計數(shù)到 32767(PLC 計數(shù)器限值)還沒復位,會導致計數(shù)器 “卡死”,程序里要加 “計數(shù)到限值自動復位” 邏輯。
后應對 “硬件故障導致的程序異?!保罕热?PLC 輸出模塊壞了,程序里 Q0.0 線圈亮,但實際沒輸出。用萬用表測 Q0.0 端子,沒電壓就是模塊故障;如果輸出端有電壓但設(shè)備不動,是設(shè)備故障(比如電機燒了)。還有 “干擾問題”:車間里變頻器多,會干擾 PLC 信號,導致程序偶爾失控,解決辦法是給 PLC 電源線加濾波器,信號線用屏蔽線。
記?。汗收显\斷要 “從信號源頭到輸出端” 一步步查,別憑感覺改程序,每一步都用萬用表或監(jiān)控模式驗證,效率會更高。